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關于液壓擋輪損壞的原因分析!

返回列表 來源:未知 發(fā)布日期:2019-09-29 09:06【

液壓擋輪是實現(xiàn)回轉窯按預想的速度(一般約 2~3 mm/h)強制上竄和有控制地下滑的裝置,通過 控制回轉窯窯體的軸向竄動,保證輪帶與托輪在全 寬上均勻磨損,同時又能夠保證窯體中心線的直線 性,使小齒輪與大齒輪在全齒面上良好接觸,減少 功率消耗,其運行狀態(tài)的好壞直接影響窯系統(tǒng)設備 的正常運轉。

1 事故介紹

DL 公司有三條 5 000 t/d 熟料生產(chǎn)線,其中 1# 線和 2# 線為中天仕名科技集團有限公司生產(chǎn)的 4.8×72 m 回轉窯,分別于 2007 年和 2008 年投產(chǎn),3# 線為中信重工機械股份有限公司生產(chǎn)的 4.8×72 m 回轉窯,于 2010 年投產(chǎn)。 2015 年 7 月 27 日晚 19:30 左右,3# 線回轉窯液壓擋輪出現(xiàn)軸承損壞故障,為 節(jié)省搶修時間,制訂了將 2# 線現(xiàn)場備用的液壓擋輪 總成挪過來進行整體更換的維修方案。 27 日晚 23: 00 左右液壓擋輪總成更換完成,回轉窯開始升溫投 料。 運行至 28 日上午 8:10 左右,窯崗位工在巡檢 時發(fā)現(xiàn)該液壓擋輪相對于其立軸出現(xiàn)軸向位移,擋 輪被上拔從立軸上脫出與回轉窯窯體發(fā)生剮蹭,地 面散落大量鐵屑,存在重大設備安全隱患,立即通 知窯操作員進行止料。 失效的液壓擋輪經(jīng)拆解檢查,擋輪相對于立軸 不僅出現(xiàn)軸向位移,同時還存在圓周方向上的相對 滑轉,更嚴重的是在擋輪油封面和軸孔內(nèi)壁之間出 現(xiàn)向輪輻擴展的裂紋,并且擋輪軸孔內(nèi)部存在嚴重 的劃損和變形。

2 事故分析

2.1 擋輪裂紋部分滲透和超聲波檢測

通過對出現(xiàn)裂紋的擋輪實施滲透檢測(如圖 1 所示)和超聲波檢測(如圖 2 所示),昆山舒美根據(jù)結果顯示:裂紋在擋輪下輪輻表面的徑向延伸長度不小于 185 mm, 在軸孔內(nèi)壁的軸向延伸長度不小于 100 mm,根據(jù)對 擋輪裂紋上述兩種無損檢測手段及其檢測結果的分析,大致可以確定擋輪裂紋面的空間形態(tài)和尺寸, 并由此判斷該擋輪已基本失去繼續(xù)修復的價值。

2.2 擋輪的冶金質量評價

圖 3 是擋輪裂紋兩側選取的兩個視野在 400 倍下的金相組織片,其中白亮的區(qū)域為鐵素體、暗灰 部分為珠光體組織,通過兩者的大致比例關系以及 各自的平均尺寸,可以確定擋輪的材質以及后續(xù)的 熱處理為正常的正火組織。


3 事故預防措施

1)將與之配套的液壓擋輪損壞軸承更換后,重 新回裝,并調(diào)整擋輪中心線與窯筒體縱向中心線,偏 差≤2 mm。
2)分別將中天仕名和中信重工的回轉窯液壓 擋輪的中心線在安裝位置處做好明顯標記,便于后 續(xù)維修時查找調(diào)整。
3)對于已使用過的擋輪,在安裝時除了要考慮 擋輪中心線與窯體縱向中心線重合外,還要考慮擋 輪外緣側壁母線與配合輪帶的側壁母線盡可能重 合,這可以通過調(diào)整擋輪總成的地腳螺栓和角度來 實現(xiàn)。
4)擋輪與輪帶的工作面出現(xiàn)嚴重的磨損或變形時,要及時采取相應措施處理,如打磨、車圓、找 正等,盡可能滿足工作狀態(tài),不可帶病湊合運行。
5)擋輪軸孔內(nèi)壁出現(xiàn)損傷或磨損時,建議返原 廠進行維修,不可直接制作簡易襯套彌補超差。
6)擋輪投入使用后要定期進行檢查,并控制好 窯的下竄力,即液壓擋輪壓力,一般在 4~6 MPa 之 間,不超過 8 MPa;過大或過小都不適宜,現(xiàn)場可通 過調(diào)整托輪中心線與窯中心線的夾角來達到所需 的壓力。
7)液壓擋輪屬于高溫區(qū)帶壓設備,日常維護保 養(yǎng)時要做好隔熱措施,對管道接頭、閥組進行詳細 檢查,避免出現(xiàn)運行中泄壓等異?,F(xiàn)象。
8)在擋輪上方安裝接近開關報警裝置,信號傳 遞到中央控制室,一旦出現(xiàn)擋輪上竄,操作員可第 一時間知曉并采取應急處置措施,避免事故擴大。